電泳底漆重塗配套性不良的事故分(fèn)析
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為確保整車尤其是底盤部件在海運中的防鏽質量,目(mù)前各大汽車廠在對出口商用車整車采取噴蠟防護的同時(shí),對底盤件的塗層也製定了嚴格的標準,以不斷提升塗層質量(liàng)。本(běn)公司根據多年出口車的(de)防鏽經驗和海外市場需求,對出口車底盤件要求塗層(céng)總厚度不小於40μm,塗層綜合性能滿足出口車質量標準。為滿足該出口車標準要(yào)求,本(běn)廠對出口車部分底盤件采(cǎi)用(yòng)“電泳(yǒng)底(dǐ)漆+高壓靜電粉末噴塗(tú)”的方式,其工藝流程如下:電泳前處理(lǐ)(脫脂→水洗→表調→磷(lín)化→水洗→水分烘幹)→電泳及後衝洗→電泳漆烘幹(gàn)(180℃,30min)→轉掛→高壓靜電粉末(mò)噴塗→粉末固化(180℃,25min)采用該生產工藝,漆膜總厚(hòu)度為70~100μm,附著力為0級,中性鹽霧試驗超過800h,塗層綜(zōng)合性能優異,並且塗層質量一直穩定。但在2009年10月中旬,粉末重塗後零件出現大麵積嚴重縮孔,且主要集(jí)中在零件的拐角處,漆膜附(fù)著力極(jí)差。漆膜缺陷如圖1所示。針對問(wèn)題出現的時間和狀況(kuàng),通過對生產線(xiàn)的工(gōng)況進(jìn)行逐一分(fèn)析,並結合相關文獻資(zī)料[1],可能有如下(xià)幾(jǐ)個原因造成粉末重塗時塗層出現縮孔現象:①壓(yā)縮空(kōng)氣不(bú)幹淨,含油、水過多;②電泳底漆固化不充分;③電泳底漆(qī)漆膜接觸外界汙物,被汙染;④電泳漆中的某種成分在烘(hōng)幹過程中釋放出來附著在電泳漆膜表麵,改變(biàn)了漆膜表麵性質。

在線噴塗機2.jpg

2事故試驗分析與(yǔ)驗證

針對上述可能造成粉末塗層出現縮孔的因素,通過試驗逐步進行分析研究。

2.1壓(yā)縮空氣不幹(gàn)淨,含油(yóu)、水過多

本廠采用WZG-6/8型無熱再生空(kōng)氣幹燥器,壓縮空氣經除油、幹(gàn)燥(zào)氣處理後,各項參數均能滿足粉末(mò)噴塗的要求,其具體指標如下:壓力為0.6~0.8MPa,露點溫度不(bú)大於(yú)-40℃,油、水等雜物滿足(zú)標準要求(qiú)。同時,進行如下試驗:采用同型號的零件,一部分電(diàn)泳後再噴塗粉末(mò),其餘零件(jiàn)經過前處理後直接噴塗(tú)粉末。試驗結果為:電(diàn)泳後再噴塗粉末的零件,漆膜(mó)表麵出(chū)現(xiàn)大麵積縮孔、附著力極差;而直接進行粉末噴塗的零件,漆膜外觀良好(hǎo)、附(fù)著力優異(yì)。據此可排除壓縮空氣不幹(gàn)淨,含油(yóu)、水(shuǐ)過多(duō)造成的縮孔。

2.2電泳底漆固化不充分

電泳塗裝過程(chéng)中,若烘(hōng)幹工藝控製不嚴格(gé),如(rú)烘幹溫度或時(shí)間達不到最低要求,就可能造成解封後含異氰酸酯基團的固化劑反應不完全而存留在電(diàn)泳漆膜表麵,造(zào)成電泳(yǒng)漆膜表麵(miàn)性質發生變化而導致與麵漆(qī)配套不(bú)佳。為驗證此因素,對電泳後漆膜質量(liàng)進行檢查,其硬度為2H,附(fù)著力為0級,漆膜質量完全滿(mǎn)足(zú)原漆技術指標;同時,用蘸有丙酮的脫脂棉在電泳漆膜上用力(約(yuē)9.8N)反複擦拭10次後,塗層(céng)表麵狀(zhuàng)態良好、紗布上無任何漆膜;再將電泳漆後的底盤件在粉末噴塗線(xiàn)油漆固化爐中進行180℃、25min的二次固化,最後(hòu)再進(jìn)行粉末重塗,發現漆膜依然存在大麵積縮孔、附著力極差。據此可排除電泳底(dǐ)漆(qī)固化不充分造成的縮(suō)孔。

2.3電泳底漆漆膜接觸外界汙物被汙(wū)染(rǎn)

為驗證電泳底(dǐ)漆漆膜接觸外界汙物被汙染,采取了(le)如下驗證方案:①對電(diàn)泳(yǒng)底漆漆膜用二甲苯擦拭,晾幹後再進行粉末噴塗;②取電泳槽槽液(yè)在實驗室製電泳樣板,然後再進行粉末重塗。二甲苯擦拭後的零件,重塗漆膜外觀質量有所改善,但依然存在嚴重縮孔,附著力基本無改善;在實驗室製作的電泳樣板,粉末重塗後其效(xiào)果與電泳線生產線的情況完全一樣:大麵積縮孔,附著力極差。據此可排除電泳底漆漆膜接觸(chù)外界汙物被汙(wū)染造成的縮孔。

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2.4電泳(yǒng)漆中的某種成分在烘幹過程中釋放出來附

著在漆膜表麵,改變了漆膜表麵性質在多方查找原因未(wèi)果的情況下,與電(diàn)泳漆(qī)生產廠家(jiā)溝通得知:電泳線最近使(shǐ)用的是(shì)10月20批次原(yuán)漆,廠家在(zài)檢驗發現外觀質量不佳的情況下加(jiā)入了台灣德謙公司的435流平劑,於是懷疑有可能是該流平劑導(dǎo)致的縮孔及附著不良。為驗證該因素,進行如下試驗:分別取10月20批次原漆和9月10批次原漆(不含435流平劑(jì)),重新製作電(diàn)泳(yǒng)漆樣板,再進行粉末重塗,10月20批次(cì)原漆存在(zài)大量縮孔,並且附著力極差,與現場反映的情況一致;而9月10批次原漆正常,據此基本可判斷是435流平劑造成電泳後重塗性不良,結果見圖2。

3結果分(fèn)析與討論

流平劑(jì)是塗料助劑之一,它能賦予塗料在幹燥成膜過程中形成(chéng)一個平整、光滑、均勻的塗膜。435流平劑的主要成分為改性(xìng)聚矽氧烷,屬於有機(jī)矽(guī)樹脂類助劑,該助劑具有較低的表麵張力,通過在主鏈的側基接入帶有(yǒu)反應性的官能團羥基進行的改性[2]。

該流平劑可用於解決金屬、聚合(hé)物及木質底材由(yóu)於脫膜(mó)劑和潤滑油等汙染引起的塗料表麵縮孔問題,加入塗料中,可顯著降低塗料的表麵張(zhāng)力,減少塗(tú)膜表麵張力梯度(dù),促進塗膜流平性能,防止發花、橘皮,提高對底材的潤濕性,增加附著力,減(jiǎn)少縮(suō)孔、針孔等塗膜表麵弊病(bìng)。但由於采用反應性官能團進行改性,其(qí)在成膜過程中與(yǔ)樹脂或固化劑發生交(jiāo)聯(lián)反應,在漆膜表麵富集大量的甲基基(jī)團,漆膜表麵張力變得極低。根(gēn)據液體展布理論:當重塗塗料(liào)的表麵張力大於底漆漆膜的(de)表麵張力時,會造成濕膜潤濕展布困難,漆膜產生弊病,嚴重影響重塗塗層的外觀和層間附著力[3]。為了係統(tǒng)了解435流平劑添加量對粉末噴塗(tú)重塗性的影響,做了不同添加量(從無到0.3‰)的電泳板(bǎn),再進行粉末噴塗觀察重塗(tú)性情況。

自動噴塗機4.jpg

4結語

重塗配套性的影響因素有很多(duō),其中塗層表麵張力是一個極其重要的因素。如果底漆(qī)的表(biǎo)麵張力過低,將給後續重塗配套(tào)性帶(dài)來很大問題(tí),甚至無(wú)法進行(háng)重塗。根(gēn)據本次質量事故(gù)和對有(yǒu)機矽類流平劑的重塗配套(tào)性研究,筆者認(rèn)為:電泳底漆中應(yīng)盡(jìn))量不加入對(duì)塗(tú)層表麵張力影響(xiǎng)較大的助劑,如(rú)有機矽類流平(píng)劑,特(tè)別是未改性的聚矽氧烷(wán)、反應性(xìng)官能(néng)團改性的聚矽氧烷,因為(wéi)該類流平劑在含量僅為0.025‰時,重塗附著力明顯下降、漆膜外觀開始變(biàn)差。之外,用戶(hù)在對電泳底(dǐ)漆進行檢驗時也應根據使用情況抽查其重塗配(pèi)套性,塗料廠家在變更流平劑(jì)類助劑配方時(shí)應與用戶提前溝通並做好相關的工藝試驗(yàn),確保重塗配套(tào)性,以免出現不可挽回的損失。

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